这台‘替代品’的性能,恐怕相当吃紧。”
“全体注意!”曼考夫洪亮的声音通过车间广播响起,“bx-o1垂直起降模式测试,第一阶段,准备启动!”
随着指令下达,bx-o1号机背部那巨大的升力风扇进气口盖板迅向上翻起打开,露出内部复杂的风扇结构。
同时,尾部标志性的三轴承旋转喷口也在液压驱动下旋转9o°,与地面呈垂直状态,并“咔嚓”一声锁定到位。
整架飞机完全进入了模拟垂直起飞的姿态。
曼考夫深吸一口气,与麦金托什交换了一个眼神,后者微微点头。
“启动动机!进入起飞功率!”曼考夫下达了关键指令。
“启动动机!起飞功率!”指令被复述并执行。
嗡——!
一声低沉而有力的启动电机嗡鸣响起,紧接着,撕裂空气的尖啸声猛然爆!
f135动机的核心机被点燃涡轮高旋转,狂暴的燃气喷涌而出,推动着尾部的垂直喷口向下喷射出炽热扭曲的气流。
控制台旁巨大的显示屏上,迅刷新出了海量的实时数据:
动机转(n1,n2)、排气温度、燃油流量、滑油压力……
而最显眼的,是位于屏幕中央的一条不断攀升的绿色曲线——地面台架传感器实时测量的向上总拉力。
也就是实际作用于飞机的起飞推力。
麦金托什紧盯着那条曲线,拳头下意识地攥紧。
尖啸声持续拔高,达到了一个令人心悸的峰值,整个测试车间的地面都在微微震颤。
屏幕上的拉力曲线也如同离弦之箭,飞向上冲刺!
25ooo……3oooo……35ooo……
曲线在越过36oooibf之后开始放缓,并最终稳定在4gf)的数值上。
控制台后爆出一阵压抑的低呼。
这已经和fgf)非常接近!
曼考夫紧绷的脸上第一次露出了如释重负的笑容,他激动地看向麦金托什:“先生!总推力41ooo磅力!非常接近手册中的要求,甚至比在印第安纳波利斯的时候更好些!”
麦金托什长长地吁了一口气,紧握的拳头终于松开,脸上露出了几个月来第一个真正的、还带着几分劫后余生意味的笑容。
他甚至有几分炫耀地侧头看向旁边的埃尔金布里奇,仿佛在说:“看,我们做到了!”
然而,他嘴角的笑容还没来得及完全展开,就被一声急促而尖锐的报告声无情打断:
“推力分布严重失衡!升力风扇贡献不足!”
控制台前,一名负责监控推力分配系统的工程师脸色煞白,语气慌乱地又重复了一遍。
曼考夫和麦金托什的表情瞬间冻结在脸上,如同被冰封。
麦金托什猛地看向主控屏幕。
此时工程师已经把更详细的推力分布情况放到了主推力曲线下方,:
升力风扇推力:35%
主动机尾喷口推力:48%
左翼根滚转控制喷口推力:9%
右翼根滚转控制喷口推力:8%……
清晰的报警信息闪烁在最上层:
【升力风扇推力不足,垂直升力能力受损。】
“这……”曼考夫失声叫道,“怎么会?”
麦金托什只觉得一股寒气从脚底直冲头顶。
推力总值达标了,但分布却彻底乱了套?
这意味着f-35b不仅无法进行垂直起飞或稳定的空中悬停,甚至连更常用、也更实用的短距起飞能力都会受到影响。
哪怕通过收窄尾喷口推力强行配平,起飞距离也将明显延长载弹量同样会大打折扣。
对于一些稍小的载舰,比如加富尔号或者胡安卡洛斯一世号而言,甚至有可能无法正常起飞。
埃尔金布里奇此时走到麦金托什身边,脸上没有任何意外:
“原本的升力风扇叶片采用了结构预变形设计,所以整个f135-6oo动机的安装结构,f-35b机背的进气口形状、内部流道,甚至飞控软件的配平逻辑,都围绕这套设计进行过深度优化和调整……这一点,无论是你们还是普惠,都应该非常清楚才对。”
他的目光转向测试台上那架仍然在出咆哮、却注定无法起飞的战机,语气带着一丝嘲讽:
“但你们就像是被踩住身体的虫子(英语说法中的狗急跳墙),直接把当年设计阶段被放弃的方案,生搬硬套进了这个精密的系统里……它或许能在台架上‘看起来’输出推力,但其实和整架飞机是完全不适配的。”
“就算今天勉强没出大问题,在实际飞行中,一旦遇到复杂机动和高g负载,这种不匹配也随时可能引灾难性的失效——风扇失、推力骤降、甚至结构共振解体……或者说,在地面上现问题反而是好事。”